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d76ee3d223 1. [APIs: do_brake.py]
- 修改ready_to_go信号的接收逻辑,适配大负载机型
2. [APIs: do_current.py]
   - 修改ready_to_go信号的接收逻辑,适配大负载机型
   - 调整单轴测试时间为35s,适配大负载机型,调整堵转电流持续时间15s,适当减少测试时间
   - 将act信号置为False的动作放在初始化,增加程序健壮性
   - 修改所有输出文件的命名,在扩展名之前加入时间戳
2024-07-13 13:40:04 +08:00
a66a55bcd3 v0.1.9.2(2024/07/13)
1. [APIs: do_brake.py]
   - 修改ready_to_go信号的接收逻辑,适配大负载机型
2. [APIs: do_current.py]
   - 修改ready_to_go信号的接收逻辑,适配大负载机型
   - 调整单轴测试时间为35s,适配大负载机型,调整堵转电流持续时间15s,适当减少测试时间
   - 将act信号置为False的动作放在初始化,增加程序健壮性
2024-07-13 11:36:35 +08:00
2fbe500d1d v0.1.8.2(2024/07/08)
1. [APIs: do_brake.py]: 完成了制动性能测试逻辑,只不过制动信号传递生效延迟不可控,暂时pending
2. [APIs: do_current.py]: 修改曲线数据时序,主要是value data取反即可,解决了波形锯齿明细的问题
3. [APIs: openapi.py]: modbus新增了触发急停信号的寄存器 stop0_signal,并重写了解除急停,socket新增了register.set_value协议
2024-07-08 19:50:21 +08:00
fc56d81e9c v0.1.8.0(2024/07/04)
1. [APIs: do_current.py]: 完成了堵转电流和惯量负载电机电流的采集和处理,至此,电机电流的自动化工作基本完成
2024-07-04 21:08:13 +08:00
524af160d8 v0.1.7.5(2024/07/03)
1. [APIs: aio.py]
   - 增加触发急停和恢复急停功能逻辑
2. [APIs: do_current.py]
   - 重新调整运行顺序,增加数据处理的逻辑(惯量负载逻辑暂不实现,等待软件部解决了修改工程之后不生效的问题再考虑)
3. [APIs: btn_functions.py]
   - 增加触发急停和恢复急停的modbus实现,仅适用于自动化测试

v0.1.7.6(2024/07/04)
1. [APIs: aio.py]
   - Automatic Test逻辑中增加选择current时,需要选负载类型的逻辑
2. [APIs: do_current.py]
   - 单轴/场景电机电流的采集已完成
3. [APIs: openapi.py]
   - 增加了modbus读取浮点数的功能
   - 优化了get_from_id的逻辑
4. [autotest.xml]: 新增了scenario_time只写寄存器
2024-07-04 13:34:04 +08:00
aedac4c90c v0.1.7.4(2024/07/02)
1. [APIs: openapi.py]
   - 增加了modbus的python实现
   - heartbeat函数修改发送间隔为1s
   - 清除了绝大部分调试性输出,发现太多的这种输出也会导致心跳丢包...,不清楚这个原理是什么
   - 在get_response函数中的while self.pkg > 0循环中,删除了else语句,因为它永不会被执行到
   - 在get_response函数中,修复一个bug,在flag==0的else语句中,补齐了index==6的情况
2. [APIs: do_current.py]
   - 完成了六个轴的电机电流动作的执行,以及数据采集
   - 完成了对应的RL程序的编写
3[APIs: aio.py]
   - 引入modbus实例化,并以参数的形式,传递给相应的tabview
   - 新增pre_warning函数,在做自动化测试之前,确保所有条件皆具备
2024-07-02 21:48:00 +08:00
4e4d760db4 修复了两个bug,详见readme 2024-07-01 19:06:18 +08:00
ad4b6ae8d6 v0.1.7.3(2024/07/01)
1. [APIs: openapi.py] 继续完善封包解包操作,并优化了所有调试信息,默认打开状态,直到bug数量明显减少
2. [APIs: do_current.py] 使用原工程的工程名进行move操作,语义更加明确

> 目前看openapi.py封包解包没有任何问题了,但是所有的调试信息都默认打开,以便可以第一时间保留现场
2024-07-01 14:09:47 +08:00
fc3d5482f8 v0.1.7.2(2024/06/30)
1. 初步完成NB4h_R580_3BH7.zip工程的设计
2. 重新研究了解包操作,重新实现了一版
3. 修改openapi.pi中excution为execution函数
4. 增减了解包原理性文档
2024-06-30 20:29:49 +08:00
611d848b41 v0.1.7.1(2024/06/29)
1. [APIs: aio.py]
   - 修改detect_network函数中sleep语句放到最后,重新生成HmiRequest实例中增加sleep(4),这个停顿时间一定是比openapi中heartbeat函数的sleep要长1s以上才能正常工作
   - 修改write2textbox函数,新增默认参数tab_name,只有当该值与当前tab一致时,函数才会有输出
   - 第二条改动影响到了automatic_test文件夹下所有的文件
2. [APIs: openapi.py]
   - 规定了所有的网络异常均由heartbeat函数来定义,其他异常不做中断处理
   - execution函数中合并了case条件
   - 增加了N多指令,多为诊断曲线和rl程序相关
3. [APIs: do_brake.py]
   - 实现自动推送工程到xCore并自动运行
   - 初步实现了Modbus发送消息和检测状态
4. [APIs: do_current.py]
   - 将do_brake.py的内容完全拷贝到此文件,待修改
2024-06-29 20:40:17 +08:00
802ccd8e97 v0.1.7.1(2024/06/29)
1. [APIs: aio.py]
   - 对于automatic test删除了输入框,使用configs.xlsx配置文件作为参数输入
   - 完善initialization/param_check/func_start_callback函数中对于automatic test的处理
   - 将textbox组件一直设置为normal状态,不再频繁切换disabled
   - 将所有的f_h文件对象修改为f_hb,并将connection_state修改为c_state
   - 在detect_network函数中,实例化HmiRequest,并在无限循环中检测心跳是否正常,如异常,则销毁hr,重新生成
   - 取消在tabview切换时,检测心跳的逻辑,这样做无法保证实时性
2. [APIs: openapi.py]
   - 将sock_conn函数移出__init__,单独作为连接函数存在
   - 新增全局变量self.t_bool,控制所有的线程中无限循环的启停,也就是可以人为的退出线程
   - 移除close_sock函数
   - heartbeat函数中新增打印所有消息的代码,调试时打开,平常关闭
   - execution函数中,新增对overview.set_autoload和overview.reload的支持
   - execution函数中,对send动作增加异常处理逻辑
3. [APIs: do_brake.py]
   - 新增文件,处理制动测试流程,建立连接,导入project,pp2main,run,采集并处理曲线数据,本地修改RL程序,推送至控制器等
   - 目前完成:
     - 文件合规性检查
     - 导入工程并设置为运行工程
4. [APIs: current.py] 修改scenario/single电机电流最大长度为150s
5. 在本文件中更新关于制动自动化测试的相关内容
2024-06-29 07:48:54 +08:00